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5O・ 露天采矿技术 2006年增刊
浅析静态三型控制系统
田存良
(平朔公司安太堡露天矿,山西朔州036006)
摘要:静态三型控制系统是美国通用电气公司电动轮驱动系统。该系统在矿山重型卡车中普遍应用。
对安太堡矿685E&730E重型卡车的静态三型控制系统进行分析,并对一些特殊故障的原因及处理方法作简
要论述。
关键词:三型控制系统;卡车;CPU卡;电动轮
中图分类号:U 463.6 文献标识码:B 文章编号:1671—9816(2006)增刊一0050—02
流,主电机的三次谐波交流电整流后提供电动轮磁
1 前言
场电流,两台直流电机运转带动机械结构运行,卡车
平朔安太堡矿685E&730E重型卡车投入使用
可以向前或向后驱动。在动态减速制动状态,RP、
以来,出现一些电气故障,如:车载数码显示屏黑屏、
MF、GF和GFR各接触器按照逻辑顺序吸合,当各
屏幕显示乱码、显示37 、1 、2 等等故障。本文对上
接触器吸合后投入助推使主电机开始发电,主电机
述故障进行了分析,并提出了处理方法。
的三次谐波交流电经整流后提供主电机磁场电流,
同时解除助推。主电机的三次谐波交流电经整流后
2静态三型控制系统组成
提供电动轮磁场电流,此时2电动轮直流电机成为
静态三型控制系统即STATEX Ill控制系统(微
发电机,把卡车的动能转变为电能,电能又转变为热
电脑控制系统)由5块高度集成的多层控制卡组成。
能通过电阻栅散失掉,达到卡车动态减速的目的。
它们分别是17FBIO0电源卡、17FB101CPU卡、 4静态三型控制系统的核心部件
17FB140模拟输入输出卡、17FB103和17FB104数
字输入输出卡。
该系统的核心部件是17FBIO1卡,我们通常所
说的CPU卡,见图1。
3 三型控制系统的工作原理
STATEX III控制系统为软件控制,它把专用的
控制程序写入存储器内,通过CPU对各种模拟和数
字信号进行处理,控制性能更加快速可靠。它主要包
括2部分:一是逻辑控制系统,它控制卡车在加速驱
动或动态减速制动状态时各接触器的吸合或跌落状
态,以及各接触器的吸合或跌落顺序;二是励磁脉冲
图1 l7FBl0lCPU卡板图
控制系统,它控制卡车主电机和电动轮的磁场励磁
CPU卡在STATEX IlI控制系统中是最为昂贵、
脉冲。在加速驱动状态,MF、P1、GF和GFR各接触
器按照逻辑顺序吸合,当各接触器吸合后投入助推
也是最容易出故障的一块卡。该卡在关闭机器电源
使主电机开始发电,主电机的三次谐波交流电整流
后,其中内存块中的数据是靠板载电池供电保证数
据不丢失。该卡对静电极为敏感,这也是出故障的原
后提供主电机磁场电流,同时解除助推。主电机产生
因之一。在日常维修工作中,有时候会出现一些故
的三相交流电经整流后给电动轮提供直流电枢电
障,如:车载两位数显系统(2DD)显示乱码、黑屏、显
收稿日期:2006—07—19
示37 、1 、2 事件等故障。我们采用换卡通过计算机
作者简介:田存良(1972一),山西朔州人,1997毕业于
RS232串口与卡车建立对话,进入IyrU程序窗口,作
山西省职业师范专科学校计算机专业,现在平朔安太堡露
天煤矿质捡部从事露天矿大型设备维修质量考核工作。
相应设置,重新输入控制程序。
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露天采矿技术 2006年增刊
5故障分析及处理方法
・5l・
730E卡车仍有这种故障现象。我们首先检查FB101
卡板载电池电压,如果低于2.5v,则需要更换电池。
5.1 车载数码显示屏黑屏、显示乱码故障
作好防静电措施,保证控制电源继电器工作良好。
5.3 显示1 、 电气故障
卡车在正常运行中,17FB101卡上的内存备份电
池可能会耗尽,所有的统计数据和卡车运行所必须的
程序都会丢失,这样会出现乱码、黑屏等故障。当卡
车有普通的电气故障时,由于防静电垫的本身原因
或连接出现的问题或操作失误,都会造成卡件乱码、
黑屏等故障。本人在从事维修保养工作中,经常有目
的地进行调试,对过去所换下的17FB101卡不同版
车载数字故障显示屏出现“01”、“02”时,我们
可以联机,通过计算机RS232串口与卡车建立对话,
进入 U程序窗几,调出事件记录,判断出现低水
平接地或高水平接地故障。具体工作是检查卡车2
电枢整流子表面有无放电、拉弧迹象;测量电刷长
度;电动轮内有无杂物、}I11污;检查主电机滑环及电
本不同4组代码逐一实验,CPU卡乱码、黑屏等故障
是卡件自锁。内部的4组代码有一组或多组发生了
变化。这种情况完全可以通过用STATEXⅢ控制系
统的软件在计算机系统的DOS环境下,利用专用的
DOS命令格式(type、type modw、ef)去修改代码值,
将4组代码全部恢复到出厂配置。通过2~3次重新
启动控制系统,卡件可以唤醒再利用。对于出现的
37 故障要求定期检查17FB101卡电池,安装性能良
刷有无放电、拉弧迹象;打开电阻栅盖测量其阻值是
否正常,外表有无冒火、放电迹象;改线,在测马力状
态下,检查故障现象;同时利用摇表对主电机磁场旧
路、控制回路、驱动主回路进行绝缘等级测试,找到
接地点。
6结语
好的防静电装置、维修人员正确操作,按顺序切断电
源(先关闭控制系统电源,再切断24VDC电源)。
5.2显示37 电气故障
总之,标准化的操作和维修工作是非常必要的,
要不断提高职工的综合素质,尽可能地避免一些故障
的发生。由于故障突发性和客观存在性,我们要不断
地探索和总结,真正使矿用重型卡车故障率降到
最低。
本故障在高版本的三型控制系统中已经完全不
存在了。目前,安太堡使用的12台685E及5台
(上接第49页)
3.2焊接工艺
(1)根据母材和坡几的形状、尺寸选择焊条的直
反变形法、刚性固定法、散热法、自重法等方法控制
焊接变形及残余应力。
(5)利用捶击焊缝来减小焊接应力。当焊缝金属
径及相应的焊接电流、电压、焊接速度。象低氢型等
焊条需要烘干的要严格控制烘干温度和时间以及烘
干次数,尽量做到随烘随用,可以有效降低气孑L、裂
纹等焊接缺陷的产生。
冷却由于焊缝的收缩而产生应力,捶击焊缝区,应力
可减少1/25~1/4。捶击温度应维持在100~150。C或
在400。C以上,避免在200~300。C进行,因为此时
金属处于兰脆阶段,捶击容易断裂。多层焊接时,除
(2)焊前预热,焊后热处理,要控制好温度。如
中、高碳钢等对焊接热过程敏感的焊件尤其要严格。
第一层和最后一层焊缝外,每层都要捶击。第一层不
捶击是为避免根部裂纹,最后一层是为了防止由于
比如,焊前预热可降低温差和缓慢冷却速度,减少焊
接应力;焊后整体高温回火,就是将整个焊件加热到
一
捶击而引起的冷作硬化。
3.3 焊接检验
定温度,然后保温一段时间,再冷却。回火温度越 (1)焊前检验。主要对焊接环境、焊前准备及预
热等工作的检验,确保焊前准备工作严格按照要求
进行,最大限度避免或减少焊接缺陷的产生,保证焊
接质量。
(2)焊接过程检验。严格执行焊接规范,在焊缝
的形成及焊后的后热和热处理过程进行检验。
高,时间越长,应力就消除得越彻底。焊后局部高温
回火,只对焊缝及其附近的局部区域加热以消除应力。
残余应力的减小不但可以减少裂纹等工艺缺陷的产
生,还能提高构件的强度等承载能力。
(3)要选择合理的焊接顺序和方向。一般采取对
称焊,对于不对称的焊缝要先焊焊缝少的一侧,先焊
接收缩量大的焊缝、错开的短焊缝、工作时受力较大
的焊缝。这样可以有效地减少焊接变形和残余应力。
(4)要选择合理的焊接方法。对于长焊缝焊,应
从中段向两端逐步退焊,焊接变形最小。也可以采取
(3)焊后检验。对焊缝外观形状、表面缺陷进行
检查。焊缝内部的检测利用超声波探伤、磁粉探伤等
方法进行探测。设备的关键部位如果探测出焊接缺
陷必须清理干净后重新修复,直到合格为止。
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